某石化厂联合二渣油加氢装置的往复压缩机C101A/B在运行时,其出口管线出现了低幅高频振动,甚至造成剧烈的管道振动。这种现象不仅对设备的安全运行构成了潜在威胁,还让现场运行和检修人员感到严重不安。为解决这一问题,广州开先科技有限公司受邀开展了系统的检查、分析与治理。
振动原因分析
通过现场检查和数据复核,发现该压缩机管线振动的主要诱因包括:
- 动力平衡性问题:由于压缩机运动机构的动力平衡性差或基础设计不完善,导致了部分结构的机械振动。
- 气流脉动影响:
-
- 压缩机间歇性加压导致管道内部压力出现脉动。
- 当脉动气流经过弯头、异径管、阀门等管道元件时,产生随时间变化的激振力,形成周期性受迫振动。
- 激振力与管道固有频率叠加,进一步加剧管线和设备的振动幅度。
治理方法
针对上述原因,广州开先科技有限公司制定了以下减振方案,并指导现场施工:
- 增设限位支架:在关键振动点设置限位支架,限制管道的过度运动幅度。
- 安装拉撑杆:在特定管段添加拉撑杆以增强刚性,降低振动频率和幅度。
- 埋设预埋件:在部分支撑点安装预埋件,提高整体结构稳定性和抗振能力。
所有治理措施均依据设备运行特性和实际安装条件实施,并由技术人员进行现场指导与动态调整。
治理效果
- 振动彻底消除:治理完成后,通过运行测试确认,管线及设备的振动问题完全得到解决。
- 设备运行稳定:压缩机及其出入口管线恢复正常工作状态,实现平稳、高效运行。
- 长期运行安全:自2016年完成治理以来,该压缩机系统一直保持安全、无故障运行。
业主评价
业主对广州开先科技有限公司的专业技术服务给予了高度认可。在整个项目实施过程中,业主及相关部门对治理方案提供了充分支持,治理效果显著,为装置的稳定生产保驾护航。
总结
本次重整压缩机出入口管线减振治理案例,不仅解决了设备运行中的核心难题,还为今后类似装置的减振设计提供了宝贵的经验。广州开先科技有限公司在减振治理领域的专业能力,充分展现了其在保障装置安全运行方面的技术实力和服务价值。
我的微信
微信扫一扫

chenhj123457
微信号已复制
我的微信公众号
微信扫一扫

我的公众号
公众号已复制